再
说 质 量
----------质管部徐国永在公司12周年庆典上的发言
难忘的2006年即将过去。为何称它难忘,是因为公司的上半年和下半年完全两个模样,上半年我们公司的订单少,企业减员,几乎难以生存,而下半年一下子又订单颇多,应接不暇,使我们的心里对公司充满了希望,对企业的发展增添了信心。
“质量是企业的生命线”这句话是千真万确的,我们只有生产出高质量的产品,使用户用得满意、用得放心,我们的市场才会越做越大,我们的道路才会越走越宽。
今年的7月份,公司召开了质量工作动员大会,提出了抓产品质量放在一切工作首位的决定,这无疑是非常正确和及时的举措,质管部毫无疑问应当全力以赴,不折不扣地执行。
回顾2006年,我们既有成绩也有不足。
取得的成绩:
1.
质检人员的整体素质有了提高,责任心增强了。做到“严”字当头,尽心尽责,认真把好质量关。因此,06年的产品质量,无论是冷作电焊、金加工、钳工装配的质量,还是外协整机的质量,都有了较明显的提高,05年零件报废率为0.15%,而今年仅0.08%,这是全体职工和质检人员共同努力的结果。
2.
对装配零件能严格把关,无论是外协的还是本厂加工的金加工零件,我们力求做到全检,入库零件合格率控制在100%,这样给钳工能顺利装配创造了条件,避免了因零件返工而延误产品的出厂时间,今年外协金加工零件报废率有所增大,但这不是坏事,恰恰说明我公司对质量的控制更严格了,更规范,滥竽充数的现象,将不会再现。
3.
清砂房的建立使产品外观质量明显改观。今年的下半年,公司在资金尚未好转的情况下,花了不小的财力和人力,新建了清砂房,使公司的产品外表质量上了一个台阶。清砂房的建立既可以提高产品的市场上竞争力,同时也给外协单位提供了榜样。
4.
外协整机产品的质量有了提高。由于公司自身加工能力及公司经营策略的原因,一条中密度流水线,有数量不等的辅机需要外协,而各个外协单位的技术水平,制造精度参差不齐,质量时好时坏,检验人员不易控制。为了进一步全面提高外协整机的质量,我们拟定了一份外协整机质量的验收标准。从金加工,冷作电焊,油漆到成品装箱,每一个环节都作了明确的规定,并以书面形式发了“紧急通知”给了每一个外协单位。通知下达后,各外协单位均能接受和执行。同时检验人员严格按“通知”的要求逐项验收,不合格的零件全部更换,不足的质量问题,提出书面整改措施,因此,近期外协整机的质量有了较大的提高。
5.
积极提出合理化建议。由于公司人力有限,不少产品在设计和工艺上还存在不足的地方,对此,我们质检人员都能认真对待,及时联系反馈信息,纠正不足,这样可以避免多次重复犯错误。
二、
存在的问题和改进措施
1.
目前,公司的原材料、钢板、型钢、铸锻件、外购配套件,进厂后无专人检验,在这种情况下,产品的质量受到了影响,经常要浪费人工,浪费管理人员的精力,公司在这方面经济损失也不小。因此,在07年中,我们将采取措施,加强对原材料的检验工作,发现不合格的材料及时退货。
2.
对批量零件,我们虽有首检制度,但目前在执行上还很不规范。今年的11月份,在加工长网设备中的铜套时,就是因为没有首检而造成全部报废,使公司损失了七千多元,而个人也损失了一千多元,这是一个深刻的教训。今后,凡5个以上的零件,必须首检,希望所有的操作工人,严格遵守,积极配合,及时报验。
3.
金加工零件目前检验比较缓慢,有些零件已影响了生产进度,有些因时间拖得长,表面已生锈。这里有客观原因,但是我们应当从主观上多找原因,今后应当加快检验速度,待检零件一般不超过三天。同时检验人员应当进一步提高业务水平,熟悉和掌握每一个零件的用途和作用,应当有的放矢,把握好检验尺度。那样才能真正成为一名称职的质检人员。
4.
装配零件的堆放不够规范,零件保洁工作不完善,经常发现表面有铁锈和粘上垃圾,这样的零件进入装配,将影响装配质量。为此,今后应当严格控制,所有零件不准落地堆放,装配前做好保洁工作,确保装配的质量。